
常見缺陷及其分析
1.傳動困難
由於戶外式隔離開關主要部件外(wài)露,受外界條件的影響,極易出現鏽蝕,以(yǐ)致造成操作時傳動阻力增大,甚至出現拒動的現(xiàn)象(xiàng)。一般運行前兩年操作(zuò)基(jī)本(běn)正常,而後即出現不同程度的操作困(kùn)難。運行中曾出現3起因底座軸承完全鏽死,無法進(jìn)行操作的情況,不(bú)得不停運一條母線對其進行臨時的大修處理。有時大修前甚至出現每逢大型操作,檢修人員必須到現場處理缺陷的被動局麵。而某室內變電站已經運行近10年,卻從未出現一起(qǐ)類似的缺陷。通過今年(nián)對所有隔(gé)離開關大修(xiū)解體,發現底座內的軸承均有不同程度的生鏽和幹澀現象:
(1)有(yǒu)的軸承出廠時根本就沒有塗黃油,鏽蝕非常嚴重,幾乎(hū)鏽死;
(2)有的黃(huáng)油已成千塊兒,且藏汙(wū)嚴重,軸承運(yùn)轉阻力非常大;
(3)僅有少數能(néng)夠勉強轉動,但也不夠(gòu)靈活(huó)。因而(ér)可以肯(kěn)定,底座內軸承的嚴重鏽(xiù)蝕和幹澀是造成隔離開關拒動的主要原因,其它與傳動係統相連部位(wèi)(如機構主軸、轉動臂(bì)、連杆的活動(dòng)位置等)的鏽蝕隻是引起操作的困難。
2.垂直連杆進水
該型隔離開關(guān)垂直連杆的上部連接頭內是空的。運行中,雨水(shuǐ)/傾(qīng)著連接(jiē)頭的鍵槽(cáo)流人垂直連杆內。因連杆下部(bù)與連接頭焊死不通,進入垂直連杆內的雨水,日積月累後造成管內壁生鏽嚴重,致使鋼管強度大幅度降低,操作中造(zào)成多起垂直連杆扭裂的故(gù)障。又冬季來臨時管內結冰,體積的膨脹可能造成鋼管破裂(liè),致使本體(tǐ)與機構脫離。此時隔離開關失去閉鎖力,有可能在運行中自動分閘,形成嚴重的誤分事(shì)故,該現象共(gòng)出現過6起。大修(xiū)中發現垂直連杆進水率為百分之百。這屬廠(chǎng)家(jiā)設計製造缺陷,必須進行改造。
3.接觸不良
現在,由於(yú)係統供電(diàn)可靠性的提高和供需(xū)矛盾(dùn)的減(jiǎn)弱,隔離開關(guān)的操作次數大(dà)幅度降低,因而由於動、靜觸頭(tóu)機械磨損(sǔn)和電燒損造成的接觸不良問題很少。從紅外測溫及過熱處理情況和此次大修(xiū)發現的問題來看,接(jiē)觸不良的主要原因是彈簧鏽蝕、變細、變形(xíng),以(yǐ)致彈力(lì)下降;機構操作困(kùn)難引起分(fèn)、合位置錯(cuò)位及插入不夠;接線板螺絲年久鏽死,接(jiē)觸壓力下降;接觸麵藏汙納垢,清理不及時等。
4.瓷瓶髒汙
定期清掃是保證設備外絕緣的重要(yào)手段之一。現在由於設備由定期檢修製向(xiàng)狀態(tài)檢修製過渡,停電周期變長,使定期(qī)清掃幾乎(hū)成為不可能。因而必須尋找更有效的可替代定期清(qīng)掃的方法,如帶(dài)電水衝洗、測鹽密值、在線監測瓷瓶外表麵泄漏電流等,以確保瓷瓶(píng)積(jī)汙在允(yǔn)許的範圍(wéi)之內。
改進措施
1.為防止生鏽,在每個底座上部鑽一個φ8孔,運行中定期加二硫化鉬潤滑劑,對於關鍵的易鏽部(bù)位改用不鏽鋼螺栓連接。
2.當垂直連杆由(yóu)於進水生鏽,其強度已大幅度降(jiàng)低,不(bú)能繼續(xù)使用時,改(gǎi)用由熱鍍鋅鋼管製作的垂(chuí)直連杆和新的不進水的連接頭。
3.采用先進的紅外測溫技術,定期檢測導電部位的發熱(rè)情況,及時發現和處理接觸不良問題,防止過熱事故。另外,在停電時,對導電部(bù)位塗抹導電(diàn)脂和對生鏽螺絲進行更換,並測量導電回路的接觸電阻,檢(jiǎn)查彈(dàn)簧拉力和接(jiē)觸麵接觸情況等。
4.變電站在安裝在(zài)線監測裝(zhuāng)置時,選擇幾組隔(gé)離開關監測其表麵汙穢電流,並根據泄漏電流檢測結果,製定符合本(běn)地區實際汙穢現狀的清掃製度。
5.對新裝設備進行軸承(chéng)座的解體檢查,凡(fán)未加潤滑劑和塗黃油的進行重新清洗,塗抹二硫(liú)化鉬(mù)潤(rùn)滑劑(jì)。
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